葫芦岛锌业精锌冶炼厂提高技术定额水平

2011年09月14日 14:13 4954次浏览 来源:   分类: 铅锌资讯


  在“降本增效”的关键时期,精锌冶炼厂按公司部署,制定“降本增效”措施。从提升经济定额水平、强化设备管理等方面,深入开展“降本增效”工作。降本增效以提升技术定额水平为主线,科学降低生产成本。
  降低渣含锌,提高蒸锌回收率。降低渣含锌是保障冶炼厂回收率的关键环节,他们通过重点抓好洗煤配比,强化制团系统配料,保证合理的配煤比和碳倍数;加强制团系统操作,狠抓湿团质量,稳定排出压力,根据渣含锌情况和炉体状况,合理调整蒸馏炉料量,确保渣含锌控制在1%以下;加强物料取样工作,蒸馏系统强化监称和物料取样工作,保证物料的数量和品位真实准确;减少中间物料损失,锌粉和锌渣子在运输过程中。要实行封闭式运输,减少含锌物料泄漏与飞扬,干物料及时淋水增湿,减少配料和运输过程中造成的飞扬损失:所有收尘设施要在良好的状态下运行,严格对各种收尘量进行计量考核,确保烟尘排放24小时达标。
  强化基础操作,降低精锌单耗。精锌冶炼厂通过继续执行停提温炉措施,减少提温炉的氧化造渣,月造渣15吨/个,共2个提温炉,每月减少造渣30吨,可降精锌单耗3公斤,同时禁止明锌下楼和外带。降低中间产品锌品位,提高硬锌的含铁品位。即由15%提到18%,每吨硬锌可减少锌量损失166公斤,每月可减少锌量损失16.6吨,可降精锌单耗1.6公斤。在捞取硬锌过程中,加强硬锌的挤压,每吨可减少锌量损失100公斤,每月可减少锌量损失10吨,可降精锌单耗1公斤。加强加料操作,确保料量连续均匀准确,从而减少冷凝器底座放气,每次可减少锌量损失125公斤,每月可减少锌量损失12.5吨,可降精锌单耗1.25公斤;严格控制熔化炉、精炼炉大小池温度,可少造锌渣15吨,降精锌单耗1.2公斤。
  降低物料结存,盘活占用资金。他们将严抓团矿质量,精细化岗位操作,随时关注蒸馏系统工艺条件,在保证系统稳定的前提下,逐步提高返回物配比,积极组织各车间清理现场积压物料,减少结存常数,降低物料结存量。积极配合公司组织外来低品位杂料进系统使用,减轻公司压力。
  细化岗位操作,降低中块煤单耗。加强岗位操作,合理使用煤气。将炉、塔各种温度指标控制在工艺卡片所要求的范围内,降低废气温度和负压指标,蒸一车间负压指标控制在300~350Pa,蒸二车间负压指标控制在200~220Pa。蒸馏热工上废温度由850~1080'℃降至850~1050℃,精馏车间废气温度指标由600~8000℃降至600~7000℃。杜绝煤气过剩与大负压操作造成的煤气浪费,加强煤气车间操作,严格控制煤气渣含碳,在冶炼厂内部停炉、停塔或负荷降低的情况下,减少煤气发生炉开动台数。
  加大考核力度,降低水源消耗。在冶炼厂范围内,实现内部用水完全闭路循 环,避免水源流失。严格考核生活用水,严禁用乌金塘水补充。蒸二车间加强 日常水量控制,减少锅炉排污、降温塔、焦结托梁水外排量,外排水入锅底坑后开砂泵回收,杜绝外排。
  目前,精锌冶炼厂生产运行平稳,职工信心倍增。大家纷纷表示要解放思想、转变观念、迎难而上,为公司降本增效做出积极贡献。

责任编辑:彭彭

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。