豫光金铅绿色冶炼 打造国际一流铅冶炼企业

2010年04月22日 9:34 12643次浏览 来源:   分类: 铅锌资讯   作者:


  二、致力于先进治理技术的研究与应用,做好综合治理利用工作
  废气方面,1997年,豫光在国内首家采用非稳态制酸工艺对铅烧结烟气进行综合治理,成功破解铅烧结工艺低浓度SO2的治理难题;2002年,随着生产工艺的变革,公司在全国率先淘汰能耗高、污染严重的烧结锅―鼓风炉工艺粗铅生产线,并采用双转双吸接触制酸工艺治理冶炼烟气,尾气SO2排放浓度低于400mg/m3,总硫利用率达98%,从根本上解决了铅冶炼SO2污染问题。2006年,为实现冶炼烟气SO2含量的进一步降低,公司结合实际情况,采用氧化锌法对烧结机系统的SO2尾气进行增吸脱除处理,SO2排放总量降低10%左右。2008年7月1日,豫光上马了8万/年吨熔池熔炼直接炼铅环保治理工程,工程采用“液态高铅渣直接还原”一步炼铅新工艺(豫光炼铅法YGL)。该项目被列为河南省2009年重大专项“液态高铅渣直接还原关键技术研究与产业化”的依托工程。该项目冶炼烟气采用两转两吸接触法制酸,制酸尾气经碱液喷淋SO2增吸装置处理后排放,排放SO2浓度低至200mg/m3以下。2009年8月份,公司成为全国首家淘汰烧结机―鼓风炉工艺粗铅生产线的企业。
  公司积极推进清洁生产工作,所有炉窑、下料口、放渣口等可能冒烟、冒灰的地方全部安装有收尘罩、收尘器等环保收尘设施,所收集下来的烟灰采用密闭管道气体输送;燃料、矿粉、渣类等粉状物料均采用密闭方式堆放、贮存。原料运输全部采用封闭皮带廊或管式皮带传送。所有厂区道路均采用真空吸尘车进行机械清扫,清扫垃圾回用至生产系统配料。
  废水方面,2008年公司投资3799.2万元,对股份公司厂区污水管网改造,新建综合污水处理站,对全公司生产废水进行综合治理。综合污水处理站采用石灰中和、加铁盐沉淀、絮凝曝气、多介质过滤、活性炭过滤和反渗透膜深度处理技术,日处理生产废水7200t,回用中水6000t。处理后出水水质优于国家标准,回用水满足工业用水水质要求,废水排放口安装有重金属在线监测装置并与环保部门联网。

 

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责任编辑:彭薇

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